“绿灯亮了,充电正常!”日前,山东能源鲁西矿业唐口煤业智能化办公室里传来阵阵欢呼声,维修人员吕晓旭成功将一个煤机遥控器修复完毕,为矿井节约了1.5万元成本。
原来,该公司综采二区6315采煤工作面煤机遥控器突然出现了故障,无法有效控制煤机动作。由于是煤机专用配套设备,购买一个全新的原装遥控器市场价格在一万五千元左右。
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“专用配件更换成本高,需系统逐级审核,期间耽误现场使用,影响生产怎么办?该如何解决?”一时间,该工区材料员董桂林犯了难。
“咱公司智能化小组里都是机电检维修方面的高手,可以请他们帮忙来看看啊!”工友陈卫的一句话点醒了董桂林。随即,董桂林报告该工区值班工作人员李庭月与智能化办公室沟通联系,失灵的遥控器很快就到了智能化工作小组吕晓旭的手中。
“拆卸过程找故障,装配过程学原理。”吕晓旭口中念念有词。他先是对遥控器进行拆卸,随后又逐一检查了各个原件,进行电压测量、清理氧化物、点焊接固定连线、排除故障……两人只用了一个小时的功夫,仅花费了几十元的维修成本,就让遥控器恢复正常“重新上岗”。
“‘大拿’出手,果然厉害!不仅快速解决了问题,还节约了1.5万元的成本。”董桂林激动之余,为吕晓旭竖起了大拇指。
“省下来的就是利润,能用所长为公司节支增效,我们都觉得特别高兴。”吕晓旭说。
据了解,综采二区对采煤机、液压支架、泵站等重点设备的零部件实行“追踪回收”制,由领用人负责旧料的清点和登记,形成每日汇总台账,对于能改造的配件,鼓励职工进行“大改小、长改短”,并按照原材料的20%给予奖励,6月份材料费节省4.25万元。并且,该工区还充分挖掘废旧设备、配件的剩余价值,对损坏、回收设备和配件等进行修复利用,让废旧设备“重新上岗”。对井下顺槽管路、皮带和巷道两帮的钢带、锚盘等材料全部进行回收,周转性材料回收复用率提高了5.2%。
“瞄准消耗较大的‘漏洞’,逐个制定精益化降本措施,全力挤压成本‘水分’,既为公司创了效,又让员工受了益,何乐而不为!”该工区区长张金磊念起了“生意经”。
面对市场下行压力,唐口煤业积极引导全员牢固树立“过紧日子”思想,不断优化成本管控,探索降耗新路径,拓宽降本增效空间,提升公司整体经营管控水平。他们将“降本增效”专项行动与开展的“六精六提”融合管理紧密结合起来,将“过紧日子”思想贯穿到生产经营全过程,以“精细化、制度化、常态化”成本管控举措,全力推进强管理、练内功、深挖潜。据悉,该公司上半年材料回收物资价值1248.71万元,复用物资价值1178.29万元,通过修旧利废减少新材料成本投入973.68万元。
“以‘提质增效’作为生产经营的切入点和着力点,紧盯增效关键点,加大内部挖潜,为公司高质量发展蓄力赋能。”唐口煤业副总经理贾振超表示。
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